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大型疏浚用葉輪在鑄造生產中易產生各類氣孔不足,嚴重影響鑄件外觀質量和使用壽命。通過分析氣孔產生的原因,研究在生產條件下消除該不租的方法和措施,提高大型疏浚葉輪的綜合質量,使鑄件各項驗收指標達到生產標準要求,如成分、機械性能、外觀質量等。
1 氣孔原因分析
發氣量大:
(1)砂型芯吸濕返潮,澆注氣體后析出。
(2)樹脂固化劑加入量大。
(3)鐵液析出、澆注卷入
(4)冒口頸周圍的沙子緊實度不夠
(5)葉片與蓋板形成尖角砂
2 解決措施
2.1 鐵液析出氣體,澆注過程中有斷流和氣體卷入現象
對爐料、孕育劑等原輔材料及相應工具分別進行烘干處理,避免鐵液中氣體的夾雜,防止析出。
大型鑄件多應用漏包澆注,同時自制澆口盆,可使澆注過程穩定并有效避免氣體卷入,應加強對澆注過程的控制,防止出現流速不均、斷流等現象。
2.2 砂型吸濕返潮,通氣不暢
早期生產的鑄件,由于溫度濕度的變化,造成砂型吸潮,往往在鑄件表面及內部出現大量氣孔不足,對此車間放置了溫濕度計,時時測量工作環境的變化,及時掌握溫度濕度的變化,同時引入熱風機對砂型芯進行烘烤,相應制訂完善了《大型葉輪鑄件型芯烘干操作規程》,規定使用時將熱風機的出風管從直澆道或冒口根部向型腔內引入;烘烤時間為6h~8h;出風口的溫度控制在200℃左右;在澆注前半小時將烘烤設備撤出。通過上述措施砂型吸潮問題得到了一定的控制,大大降低了氣孔的產生。除此以外,通過砂型內部預埋草繩、填充物等,加強排氣措施。在大型鑄件造型中,可以在箱底鋪設導軌,使原有的封閉面易于排氣。
2.3 冒口根部緊實度不夠
冒口根部緊實度不夠,鐵液易侵入冒口周圍的砂子,從而產生反應生產氣體。但冒口根部緊實度受人為因素較大,其操作質量不容易控制,對此專門設計了陶瓷成型冒口,并在大型葉輪上推廣使用,由于陶瓷耐火度較高,可有效避免過熱的鐵液與砂子接觸,從而大大減少發氣問題的發生。葉輪葉片和蓋板相交處是葉輪鑄件主要熱節之一,此處造型后多為尖角或圓弧較小,澆注后在該處因砂型過熱引起化學粘砂從而產生氣孔,對此主要采取加強相交處的涂料涂刷和手工打磨圓角。為加強涂刷質量并突出加強個別部位涂刷,車間完善了型芯涂料涂刷打磨操作規程。為控制打磨圓角的操作質量,制作了圓弧卡板,確保在實施和檢查環節都有依據。此外涂料的質量對產生葉輪氣孔也有影響,其耐火度等性能應能應符合現場使用要求。
2.4樹脂固化劑加入量
樹脂固化劑的加入量關系到型砂的各項性能參數,其加入量對鑄件的質量有重要的影響作用,所以一定要予以高度重視,力求加入量合理。在實際生產中,樹脂加入量過大是造成大型葉輪氣孔的重要因素。由于受工作環境溫度變化及鑄件大小等條件制約,在造型中樹脂固化劑的加入量是需要調節的,比如小件加入量小,大件加入量適當加大,在溫度低的時候加入量高點,溫度高的時候加入量低點。這就要求我們對混砂機流量等自身性能了解,對各種頻率轉數下樹脂固化劑的加入量做到心中有數。在實際操作中,造型工靠手抓砂子用鼻子聞來判斷樹脂固化劑加入量,人為因素影響較大,也不科學。為此,我們對車間10t、25t 混砂機各種參數狀態下的樹脂固化劑流量進行了測量。對于大型葉輪而言,樹脂加入量在2.2%左右為宜,固化劑加入量為樹脂加入量的30%。
通過測量單位時間內不同頻率轉數下樹脂固化劑和砂子的流量,我們制定了混砂機樹脂和固化劑加入數據表,以保證在實際生產中其加入量符合工藝要求。
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