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優化后模型的應力分析
(1)一次應力比率為24%,二次應力比率為25.6%。說明優化后的模型同樣滿足管道柔性的要求,并且比初始模型的柔性更好。
(2)為一次優化后泵出入口熱態受力情況。為一次優化后彈簧支吊架表。
對于泵出口,優化的方法主要是在支架節點600與720處做固定支架,并且適當增加垂直方向的直管段長度。既可以滿足柔性,還減少了管系熱漲位移對出口管嘴的影響。由表5可以看出,優化后的泵出口管嘴受力可以滿足2倍API610管嘴受力的要求。
對于泵入口,優化的方法主要是改變管子的走向,由原來從X方向步步低直接入泵,改為先向X方向多走一段在結構梁上做支架,然后再反向從-X方向進入泵,并且在節點140位置設置限位稱重支架。
優化后的泵入口管嘴受力除了Fa方向不能滿足2倍API610管嘴受力的要求,其他方向均可滿足要求。Fa為泵管嘴垂直方向的受力,因此可以考慮通過調整彈簧支吊架的荷載來減少管嘴的受力。因此需要進行二次優化。二次優化的模型不做改變,僅對彈簧支吊架的操作荷載進行調整。 表7為二次優化后泵出入口熱態受力情況。
結論
(1)加氫進料泵的溫度與壓力都比較高,尤其是管嘴為頂進頂出的方式,采用常規的配管方式,雖然管道的柔性可以滿足要求,但是管系熱脹產生的位移相互作用,泵的管嘴受力很難滿足2倍API610所規定的受力要求。滿足動設備的管嘴受力是加氫進料泵管道的設計的關鍵問題,因為一定要對管系進行優化。
(2)利用CAESAR Ⅱ對管系進行應力分析,可以對比找出較優的配管方案。通過改變管子的走向,適當設置限位或者固定支架,可以在保證管系柔性的前提下,減小管系位移對泵管嘴受力的影響。
(3)彈簧支吊架不能單一根據軟件計算結果而定,應參考計算出的載荷及位移,并根據現場實際情況選取。
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