垂詢電話:15369173235
原因分析
1 泵進口堵塞。通過拆開泵前管線、閥門,發現有冰堵現象,分析判斷工藝管線試壓后,吹掃干燥不完全,管線中存有少量的水,當低溫CO2通過時瞬間結冰,對管道造成冰堵,影響介質通過。
2 操作人員誤操作。通過觀察現場操作,操作過程有時啟動較為順利,有時無法啟動。發現泵進出口閥門開啟順序、開度控制以及泵的啟動時機,都能影響泵的運行狀態。
3 設備、管線保冷效果不能滿足生產運行要求。紅河油田地處甘肅省鎮原、涇川縣境內,平均海拔1400米,屬于大陸性干旱半干旱季風氣候,夏季氣溫高,日照強,峰值溫度33.3℃。試運期間正值伏天,白天氣溫較高,通過查閱井場操作記錄,對10次故障進行統計,發現有5次故障都在中午溫度較高時發生,因此判定溫度對故障率有一定影響,而液態CO2受溫度、壓力影響易產生氣化現象,CO2氣化加劇入料泵產生汽縛現象,影響離心泵的運轉。環境溫度我們無法改變和控制,因此確定設備、管線保冷效果不佳。
4 工藝流程不當。結合現場流程是否按設計圖紙施工,施工嚴格按圖紙,發現CO2儲罐底部本體出液管線有一個液袋彎管,入料泵進口工藝管線設計有一個液袋彎管,這樣在管線上形成了一個氣袋彎管,使得氣體在氣袋彎中積聚,影響入料泵的運行。
制定對策
1 拆除入料泵進口管線上的液袋彎管。與設計、甲方溝通后,取消原設計的液袋彎管,拆除后重新焊接,并對焊口進行無損檢測。
2 吹掃入料泵進出口管線。拆開CO2儲罐出口管線、泵入口法蘭,用15m3空壓機從CO2儲罐出口法蘭處向泵入口法蘭吹掃,間隔10min,并用濕度探測儀檢測出口濕度,直至濕度滿足要求。
3 設備、管線保冷效果
保冷層厚度計算公式:X=λ(tf-ts)/aI(ts·ta)
λ:保溫材料的導熱系數 tf:介質溫度 ts:絕熱層表面露點溫度 aI:外部傳熱系數 ta:環境溫度 tf=-10℃ts=27.7
查閱飽和蒸汽表得:30℃時的飽和蒸汽壓為31.824×0.85=27.05mmHg,在27.05mmHg下的飽和溫度為27.02℃,因為在保冷ts約高于露點溫度,ts取27.7,aI=7保溫一般直接取10,保冷取7,帶入公式得保冷層厚度為0.051m;因此保冷層應不小于50mm。
考慮當地白天氣溫較高,與設計、甲方結合后,在CO2儲罐至入料泵管線原保冷層上增厚40mm。
4 操作失誤。與現場操作人員結合,研究泵的運行曲線,反復試驗重新制定一套操作流程。
通過分析研究離心泵的運行曲線,得到以下幾個結論:揚程與流量成反比,軸功率與流量成正比,泵效開始隨流量增大而增大,達到一最大值后,又隨流量增加而下降,流量應選擇控制在4.5m3/h時效率最高,在反復試驗后,出口閥門開度控制在1/3時流量在4.5m3/h。
本文源自http://jokerstation.com/news/262.html,轉載請注明出處。
(責任編輯:壓濾機專用入料泵http://jokerstation.com)